油页岩原位转化井下加热器低热值气体高效催化燃烧技术研究摘要
油页岩作为非常规油气重要组成部分拥有庞大的储量。目前,原位转化技术是油页岩开采的主要方式之一,该技术通过井下加热器对油页岩层进行原位注热,进而实现油气的提取。根据热源供给方式的不同,加热器可分为井下电加热器和井下燃烧加热器两类。然而,电加热器因其加热速率慢、运行成本高及设备易损等缺陷,难以适应油页岩原位开采作业的全部工况需求。而传统的燃烧加热技术,则由于安全隐患、控制难度大、能量利用效率低及高成本等问题,其应用范围受到限制。基于当前油页岩开发的背景,为实现更加安全、高效、经济的开发目标,本研究创新性地采用低热值气体催化燃烧所产生的高温尾气来加热油页岩层,从而克服了现有技术的限制。 首先,研究设定了催化燃烧加热器尾气温度的合理上限与下限,并采用理论计算方法,建立了催化燃烧加热器注气流量、注气时长与加热器结构参数之间的定量关系式。基于此,成功推导出低热值气体催化燃烧加热器的理想数学模型,为后续实验的开展提供了坚实的理论支撑。通过初步设计计算,得出当低热值气体主要由甲烷与空气混合而成时,若设计燃烧室半径为0.025m、长度为1m的加热器,并控制空气注气流量为0.005m3/s,甲烷注气流量在0.000503m3/s至0.000877m3/s(对应热值范围为71.80MJ-125.30MJ)时,能够实现催化燃烧后尾气温度稳定在500°C至800°C的预设范围内。 然后,为了深入探究催化燃烧的效果,软件建立理想孔通道下的催化燃烧模型,得到不同单一因子变量下的催化燃烧后尾气温度和甲烷转化率。研究发现,随着孔隙半径从0.5mm增至3mm,尾气温度相应地从1024.92K下降至621.08K,而甲烷转化率则从84.56%降低至27.51%。同时,催化段长度的增加会导致尾气温度从10mm的682.58K上升至100mm的983.09K,甲烷转化率也由33.71%增至74.74%。此外,起燃温度对催化燃烧尾气温度的影响尤为显著,即使催化燃烧反应尚未发生,尾气温度也已存在。当起燃温度为573K时,尽管甲烷转化率仅为1.25%,尾气温度却可达518.99K;当起燃温度升至1273K时,甲烷转化率逐渐平稳并上升至59.18%,而尾气温度仍高达1050.31K。另外,甲烷与空气的注气流速对催化燃烧也有明显影响,流速为0.5m/s时,尾气温度为1036.80K,甲烷转化率可达84.85%,表明催化燃烧反应在流速较小下效果更佳;而流速增至5m/s时,尾气温度降至841.05K,甲烷转化率降低为52.20%。提高注气温度相当于对催化燃烧加热系统进行额外热补,注气温度越高,催化燃烧反应进行得越充分,尾气温度也相应升高。当注气温度为373K时,尾气温度为941.08K,甲烷转化率为61.83%;注气温度升至1073K时,尾气温度升至1072.99K,甲烷转化率为77.37%。此外,氧气摩尔组分对催化燃烧过程的影响也不容忽视,氧气浓度过低或过高均不利于燃烧的进行。这些模拟结果为催化燃烧加热器实际实验提供了重要的理论指导。 基于理论和模拟结果的指导,初步构建了催化燃烧加热器的实验平台,并选取贵金属铂作为催化剂进行实验探究。研究发现,催化剂起燃温度为300°C。为进一步探究催化剂活性随温度变化的物性特征,本研究在马弗炉中对催化剂进行了焙烧处理,并利用扫描电子显微镜和比表面积分析仪对其进行了系统分析。结果表明,在500°C至800°C的温度范围内,催化剂的孔容由0.444cm3/g逐渐下降至0.306cm3/g,比表面积由222.441m2/g减少至172.023m2/g。然而,当焙烧温度升至1000°C时,催化剂的吸脱附能力几乎完全丧失,其微观形貌趋于平整,孔容急剧降至0.038cm3/g,比表面积仅剩18.767m2/g,表明此时催化剂的活性受到了严重破坏。本研究采用了长度为1000mm、半径为25mm的加热器,并在其末端配备了温度传感器以实时监测温度变化。实验旨在探究催化剂填充位置对催化燃烧稳定后尾气温度的影响。结果表明,无论催化剂是沿注气端还是尾气端填充,当填充长度不超过400mm时,催化燃烧所产生的尾气温度均达到最高值。具体而言,在注气端和尾气端分别填充400mm长的催化剂条件下,实验记录的最高尾气温度分别为559°C和602°C。研究的实验误差可能来源于温度传感器的系统误差、流量计读数的波动与精度限制、催化剂填充均匀性的差异、以及环境温度对设备散热的影响等。为进一步研究甲烷流量对尾气温度的影响,本研究在加热器燃烧室的注气端分别填充了200mm和400mm长的催化剂,并进行了系列实验。结果显示,催化燃烧后尾气温度并非随注入热值的增加而线性提升,甲烷与空气流量的最优比值范围为18%-20%,此时尾气温度达到峰值。此外,本研究还分析了空气流量变化对催化燃烧尾气温度的影响,发现尽管空气流量的增加会导致混合气热值降低,但尾气温度反而升高,这一发现暗示了在适宜条件下,低热值气体可能实现更高效的燃烧,从而产生更高的尾气温度。进一步实验表明,随着甲烷和空气混合气总量的增加,无论通过提高甲烷流量还是空气流量,尾气温度均呈现上升趋势,这为在实际地层开采中大流量燃烧条件下实现更符合需求的作业温度提供了有力的数据支持。 最后,基于理论分析、模拟预测及实验验证,本研究设计并搭建了一款符合油页岩原位开采实际工程需求的大流量催化燃烧加热器实验平台。该平台在设计中参照了扶余实际工程中的注气流量参数,以确保满足注气开采的特定需求。所采用的大流量催化燃烧加热器具有1000mm的长度和50mm的半径,其内部沿尾气口固定床填充了400mm长的催化剂。实验中,当甲烷注气流量在10~21m3/h范围内变化,空气流量保持300m3/h时,燃烧稳定后的尾气温度可达538°C至816°C;能量效率在57.06%~73.89%之间。这些实验结果显著表明,在大流量催化燃烧条件下,甲烷能够实现更为高效的转化,即使在实际条件下甲烷和空气混合后的热值仅为1.27MJ/m3至2.56MJ/m3的较低范围内,仍能通过催化燃烧产生符合油页岩层实际开采需求的尾气温度。研究对比了螺旋折流板电加热器与催化燃烧加热器在能量效率及运行成本方面的表现。结果表明,电加热器的能量效率显著受制于功率变化,而催化燃烧加热器的能量效率则展现出相对稳定的特性。进一步地,基于实际尾气温度数据,运用数学计算方法对两种加热器的运行成本进行了评估,发现电加热器的运行成本显著高于催化燃烧加热器。最终,本研究对上述两种加热器的潜在应用场景进行了系统性的概括与分析,旨在为制定更为科学合理的生产计划提供坚实的理论支撑。 综上所述,本文设计并研制了一套契合井下油页岩原位作业开采注气流量需求的催化燃烧加热器系统。通过对大流量试验样机的优化与调试,成功形成了一套专用于油页岩原位转化开采过程中催化燃烧加热器高效加热技术的创新方案,为油页岩高效、经济开采提供了有力的技术支撑。
|
@ 2023 版权所有 中国地质图书馆 (中国地质调查局地学文献中心)
京ICP备 05064591号 京公网安备11010802017129号
建议浏览器: 火狐、谷歌、微软 Edge、不支持 IE